今年以来,临涣焦化公司以降本增效为着力点,把成本管控贯穿于生产经营全过程,从大处着眼、小处入手,深入挖潜增效,精打细算“过日子”,念好“节约经”,细算“经济账”,取得了良好成效。
精益管控落实到班组
“硫铵饱和器母液喷头这么贵重,直接换掉太浪费了。”近日,该公司化产车间专业工程师卢书春在例行检查中,看着现场正在更换的饱和器母液喷头,心中默默地算了一笔账:现场一共12个喷头,一个喷头的价格在3000元以上,这种易损件每年都需更换几次,是笔不小的成本,有时候等待备件还要影响生产。于是,卢书春主动请缨,带领班组人员仔细计算各项数据,利用下班时间对喷头的旧叶轮用车床进行翻新加工、焊接加固和清理回装,最终解决了“硫铵饱和器母液喷头更换频繁”这一问题,为公司节约了不少生产成本。
同时,该车间还发动班组职工积极对标学习铁雄新沙能源化工有限公司,攻克在线清洗主煤气管道的难题,降低了煤气系统的运行阻力,其中一期鼓冷工段、一期脱硫工段、一期粗苯工段主要设备系统压力均随之下降,大幅减轻了车间煤气鼓风机的运行压力,每年可节约电费超过60万元。
内部承包降本提效
炼焦一车间的设备防腐工作,此前一直由外委单位承包,但今年换成了车间职工自行施工。设备腐蚀是影响装置正常运行的最大障碍之一,也是安全生产的重要隐患,外委单位在施工时,往往存在进度较慢、责任心不强等问题。于是,该车间副主任薛庆峰带领班组成员主动承接下了此项任务。
“推焦车、拦焦车、熄焦车、装煤车,这四大车的防腐工程,交给外委单位,每个都要十几万元,加一起就是几十万元的成本。”薛庆峰说,他们主动“抢活”,加班加点作业,最终提前5个班保质保量完成了防腐任务。“现在市场严峻,我们就是想在保证安全生产的基础上,力所能及帮助公司节约生产成本,没想到公司得知后,高度表扬了我们,还按照自营工程给了我们酬劳,更加坚定了我们与公司一道战胜困难的信心和决心。”薛庆峰如是说道。
“花着算”到“算着花”
吸油毡,其具有吸油倍数高、不松散、吸饱油后不变形、易打捞等特点,深受职工欢迎,是该公司生产一线最常用的消耗品,仅甲醇车间每月便需近400公斤。一些职工无论油污大小,都习惯将整张吸油毡附着在油污上进行擦拭,大量使用难免存在浪费现象。该车间立即加强了材料管控,将一大张吸油毡按照比例裁剪为四小张,职工按照实际工作量进行领取。目前,该车间每月只需要用250公斤左右的吸油毡,每年便能省下材料费近十万元。“细枝末节见成效,降本增效的关键在于用心不用心,只要用心,处处都是创效点,处处都是利润源。”该车间主任朱磊介绍,下一步,他们还将从影响生产经营成本的各环节、各要素深挖内部管理降本空间,通过开展各类技术比武、实施“差异分配、差别激励”奖惩机制等举措,有针对性地开展降本增效工作,助力公司持续健康发展。
(黄杰)