本报讯 在采场原矿性质和采选工艺发生重大变化的大背景下,如何化解老旧选厂设备落后、工艺陈旧和产能释放不足带来的压力,从而加快整合融合,实现转型发展?马钢矿业南山矿凹山选矿厂递交的答卷是:对标找差,优化工序;重点推进,绿色发展。年初以来,该厂围绕生产经营中的难点和重点,持续开展技术攻关和岗位创新活动,创造了经营新业绩。
强化采选联动,改善入选品质。生产技术系统加强采、选生产信息的沟通,及时掌握采场各部位的矿石性质,提前准确预判,主动介入实验场生产,利用碎矿干抛、快速反应,改善并稳定入选原矿品质。
紧盯重点工序,优化系统工艺。抓住凹选厂大型化工业布局、智慧化改造项目研究攻关和公司重点工程建设的有利时机,制定和推广《凹选厂生产工序运行管理办法》,加快实施高压辊变频器、第四台旋流器和二、三联选、粗板以及串联淘洗机改造,提高自控系统运行的可靠性和全系统的作业率。
开展对标找差,一批“短平快”项目落地开花。针对精矿外运火车皮和车帮积矿存在环境污染和安全隐患的问题,年初对清扫器液压缸装置进行升级改造,年创效46.5万元;该厂在2月采用双金属耐磨管替代铸铁钢管的材质,不仅延长了旋流器设备使用寿命,还节约了检修成本,年创效32万元;针对老碎矿20号、21号皮带高度差大,矿石的冲击力易使皮带跑偏这一“顽症”,该厂于3月自行设计了一种缓冲台装置,解决了皮带跑偏的问题,年创效53.3万元;技术人员将老碎矿细碎厂房原4318#供电改为4317#供电,改造原低配和现场交叉分布,降低功耗12倍,年创效17.5万元;针对新碎矿系统两台振动给料机同步器漏油严重,该厂对其密封进行攻关改造,自行设计出甩油盘、集油槽等装置,将油回收到集油槽,杜绝了环境污染,年节约成本15.5万元。
继一季度原矿处理量超计划3.65万吨、铁精矿产量超计划2.39万吨后,该厂二季度伊始经济技术指标持续向好。目前全厂500名职工正一手抓疫情防控,一手抓生产经营,在全面融入宝武、共建共享“高质量钢铁生态圈”中贡献凹选力量。(王华)